截至6月20日,吉林油田利用半年時間,系統(tǒng)評價了川南深層頁巖氣與松南致密氣全生命周期生產(chǎn)動態(tài)規(guī)律,深挖排水采氣關(guān)鍵技術(shù)要點,開展理論研究與現(xiàn)場試驗。排水采氣在川南新區(qū)與松南本土均取得了階段性進展。
川南深層頁巖氣對比鄰區(qū)中深層頁巖氣,具有遞減快、中后期產(chǎn)液量高、排水難度大等特點。吉林油田油氣工藝研究院項目組技術(shù)人員深入分析頁巖氣井產(chǎn)積液動態(tài)變化規(guī)律,形成了氣井產(chǎn)狀精細(xì)評價方法,有效指導(dǎo)了頁巖氣井合理化配產(chǎn)、泡排等措施的合理介入時機。
松南本土以英臺、德惠氣田為代表的致密氣老井經(jīng)過多年開發(fā)生產(chǎn),當(dāng)前已普遍進入低壓低產(chǎn)階段,急需經(jīng)濟適用的排采措施有效介入,促進氣井長效穩(wěn)產(chǎn)。項目組技術(shù)人員優(yōu)化“一井一策”的排采工藝優(yōu)選大表,推廣應(yīng)用致密氣全生命周期效益排采技術(shù)模式,形成特色技術(shù)體系。
今年,吉林油田在松南老區(qū)初步建立致密氣自動化泡排示范區(qū),形成生產(chǎn)數(shù)據(jù)實時監(jiān)測、加注效果動態(tài)分析、加注制度遠(yuǎn)程調(diào)控的自動化精細(xì)調(diào)控泡排工作模式。在德惠地區(qū)的4口井開展“速度管柱+泡排”試驗。措施后,月產(chǎn)氣量由遞減2.3%至8.5%轉(zhuǎn)為增加1%至2.9%,措施穩(wěn)產(chǎn)效果顯著。在英臺3口深層低產(chǎn)氣井開展“間開+泡排”試驗、2口井開展大修重新完井氣井泡排試驗,單井日增氣1000至4000立方米,實現(xiàn)了效益挖潛。
下一步,吉林油田將持續(xù)推進多類型氣藏全生命周期效益排采模式的應(yīng)用與拓展,形成實用、高效、低成本的技術(shù)體系,為吉林油田綜合穩(wěn)產(chǎn)提供堅實的技術(shù)保障。